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中控给气动调节阀给定值,液位没反应的故障维修知识

2022-04-03 08:00:35 科威

中控给气动调节阀给定值,液位没反应的故障维修知识


一、故障类型:工艺操作脱硫加氨槽平衡阀AV-2103后,氧化槽液位无变化,氧化槽氧化率变低。


二、仪表类型:气动调节阀


三、厂家型号:气动调节阀加阀门定位器


四、使用工况:脱硫加氨槽平衡阀,介质:亚硫酸氢氨与亚硫酸氨溶液。工作温度:常温。公称通径:DN125。行程:40 mm。


五、故障现象描述:工艺反应AV-2103脱硫加氨槽平衡阀远程操作后,远程给定值后阀门没有反馈且氧化槽液位无明显变化。影响氧化槽液位平衡及氧化槽氧化率。


六、作业前安全辨识及措施


1.按规定规范办理检修票,做好风险辨识;


2.穿戴好劳动保护用品;


3.联系工艺人员确认阀门情况,切旁路手动控制工艺,确认开、关阀门对工艺没有影响,完全,安全交出该设备;


4.带好需用的防爆合格检修工具;


5.进入工作现场要两人同行,工艺监护并确认故障设备;


6.作业时注意现场风向,携带有毒有害气体报警仪。


七、故障原因分析及判断思路


1.调节阀有输入但是不动作。


2.是否无气源或者气源压力过低


3.执行机构故障,检查执行机构


4.阀杆弯曲或者断裂,阀芯与阀杆中间有无异物卡住


5.填料太紧,阀芯或者套筒卡死。


6.定位器故障,修理或者更换定位器


八、故障有效处理方法


就地检查现场仪表用气压力正常,气源各个接头均无漏气现象,定位器切换至手动模式,检查阀门的开和关,定位器进气与排气正常,阀门动作正常,阀杆无锈蚀与变形,膜片无漏气,膜头无异常声响,


当阀门开到行程的7%时阀门的推杆与阀芯的连接件脱落,初步判断是因为连接件脱落造成的故障,继续排查其他故障。手动切换为远程,把DCS输出与现场端断开,联系工艺人员给定标准信号,用万用表测量DCS输出正常。恢复DCS输出与现场端,联系工艺给标准信号,检查定位器画面接受信号一致。确定为阀芯与推杆连接件松动脱落造成该故障。自动切换手动,慢关阀门,在合适位置用连接件对齐阀门的推杆和阀芯,注意连接件的正反,紧固阀芯与推杆的连接件螺丝,确认阀芯与推杆锁死。全关阀门,检查零点正常,再次全开阀门,满位正常。因定位器反馈杆与原来不一致,需手动开阀至50%,重新整定定位器。定位器整定完成后,切换至远程,联系工艺给标准信号,现场阀位与远程反馈一致。经工艺确认该阀门已正常后,清理现场卫生及工具收集后办理检修票终结手续,该故障已处理。

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九、故障处理经验


在该故障的判断上,首先排除DCS信号的问题,先远程给标准信号和气源,看阀门动作正常与否,把DCS信号线与现场端断开检查信号输出是否正常。如果阀有问题应该从外到内检查调节阀。


如该故障:


1.首先确定有无气源,气源压力是否正常。


2.定位器是否正常。


3.阀杆是否锈蚀或变形、弯曲。


4.阀芯与阀杆中间是否有异物卡住,连接件松动脱落。


5.膜片漏气。


6.膜头有异响,弹簧断裂,变形或者卡死。


该定位器用得较少,整个锅炉供水脱硫就两台,故障率较低,该定位器按键指示简易初始化步骤:

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一台比较贵的定位器,快开、快关


1.按键A/M  A为自动 M手动  下 -为减少DOWN  上+增加UP


2.可选择的菜单有P1,P2,P3,P4


3.按A/M键可以循环以上4个菜单


4.常用的菜单P1里面有手/自动整定,阀门单位,执行机构类型,行程范围,死区,预判,菜单的选择可以用上+、下-键来实现,上+、下-也是数值的增加与减少。在菜单里按A/M键为修改状态,屏幕上会出现闪烁。常按A/M键3秒退出定位器菜单回到运行状态。


自动初始化步骤:


A/M键三秒进入菜单显示P1,点击上+键,屏幕显示NO,第二行显示INIR,再点击A/M键第二行闪烁,这时点击上+键三秒进入自动整定。这时程序会从STEP1到SPET5进行。整定完成后上排会显示参数值,下排会显示ED XXXX ,XXXX。自动整定完成。



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