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仪表冻凝事件原因案例分析

2024-09-29 16:01:13 科威

仪表冻凝事件原因案例分析

一、设备概况及简介

公用工程蒸汽系统中PT01为中压蒸汽管网压力,单回路控制PV01的开度,当此回路投自动时,PT01压力会自动控制PV01开度,而蒸汽锅炉压力与开 度同趋势,从而会影响汽包液位。

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图一中压蒸汽控制压力表及控制阀

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图二余热锅炉系统

二、故障经过

11月18日凌晨1:05车间中压蒸汽管网压力PIC01显示中压蒸汽压力逐渐上升,控制阀PV01逐渐关闭;2:05 蒸汽压力显示开始急速上升,最高显示值达到4.7MPa,蒸汽锅炉压力从3.34 MPa急速降至2.51MPa;

2:20锅炉汽包液位因快速闪蒸下降至5%以下,联锁UC01动作,重整进 料切断,装置停车,氢气外送中断。图中,蓝色线:界内中压蒸汽管网压力;绿色线:控制阀开度;黄色线:余热锅炉压力;白色线:余热锅炉汽包液位。

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图三历史趋势图

三、原因分析

(一)过程检查及分析

中压蒸汽管网压力变送器PIC01 伴热因疏水器污物堵塞导致伴热冻凝,导致显示偏高(假值),同时压力控制阀PV01处于自动状态,由于中压蒸汽管网补汽控制阀PV01阀位逐渐关小直至大幅度迅速关闭,导致管网外补汽全部关闭,造成内部管网压力降低,蒸汽锅炉汽包液位因快速闪蒸下降至 5%以下,导致联锁UC01动作,装置停车。

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图四PIC01 现场仪表及保温伴热情况

(二)故障根本原因

1.直接原因:蒸汽锅炉汽包液位因快速闪蒸下降至5%以下,导致联锁UC01动作,装置停车。

间接原因:中压蒸汽管网压力表PIC01仪表伴热因疏水器污物堵塞导致伴热冻凝,

PIC01冻凝,结果压力显示偏高(假值),压力控制阀处于自动状态,中压蒸汽管网补汽控制阀PV01阀位逐渐关小直至大幅度迅速关闭,由于管网外补汽全部关闭,造成内部管网压力降低,锅炉汽包快速闪蒸,液位急速下降至低液位,引发联锁UC01动作。

管理原因:对防冻防凝工作重视程度不够,管理工作不够扎实,未能将防冻防凝工作落实到实处;员工业务能力不强,责任意识不够,没能及时发现冻凝,在出现异常情况时及时判断处理能力不够。

四、整改措施

1.全面排查装置仪表伴热状况,特别对联锁及控制仪表进行重点排查。

2.落实责任,建立重点部位防冻防凝检查巡检记录本,明确巡检的内容、时间、部位 及检查标准。

3.加强员工业务培训,提高异常状态的判断及处理能力。

4.严格变更管理,对于长期手动控制的仪表回路在切换为自动控制时,要进行充分的风险评价及投用后的监控工作。

5.针对关键仪表,利用信息化手段,逐步把表头温度的测量数据引入DCS 画面,便于监控表箱内伴热温度变化。

6.针对实际情况,拟将蒸汽管网的压力报警值由4.0MPa修订为3.7MPa,便于及时进行预警和调整。

7.对现场疏水器保温情况进排查,特别对凝液集中回收系统伴热疏水器进行重点检查。


五、总结与启示

1.在公司上下全面加强冬季安全生产的严峻形势下,本装置出现此次非计划停车事件,暴露了我们对防冻防凝工作重要性认识不足、落实不力,给公司安全生产带来了负面 影响,对此我们深表自责和愧疚。

2.举一反三全面落实防冻防凝的各项措施,把冬季仪表维护提升等级、提升重要性、 提升防范意识,全力确保装置冬季平稳运行。

3.注重细节。俗话说,细节决定成败,这次事故本可以避免,从事故当中我们应该充 分的汲取教训,认真对待工作当中的每个细节,有问题要及时处理,不要抱有侥幸心理,坚决杜绝今后类似的事故发生。

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